離心泵本身效率是最根本的影響。同樣工作條(tiáo)件下的泵(bèng),效(xiào)率可能相差15%以上
一、影響離心泵組效(xiào)率的(de)幾個(gè)因素離心(xīn)泵的效(xiào)率是機械、容積和水力三種(zhǒng)效率的乘積。泵組的效率為泵效(xiào)率和電機效率的乘積。造成離心泵組效率低的(de)因素主要有(yǒu)以下幾個。
1.泵本身效率是最根本的影響。同樣工作條件下的泵(bèng),效率可(kě)能相差15%以上。
2.離心泵的運行工(gōng)況低於(yú)泵的額定工況,泵效低,耗能高。
3.電機效率在運用中基本保持不變(biàn)。因此選擇一台高效率電機致關重要(yào)。
4.機械效率的影響主要與設計及製造質量有關。泵選定後,後期管理影響較小。
5.水力損失包括水力摩擦和局(jú)部阻力(lì)損失。泵運行一定時間後,不可避免地造成葉輪及導葉等部件表麵磨(mó)損,水力損失增大,水力效率降低。
6.泵的(de)容積損失又稱泄漏損(sǔn)失,包括葉輪密封環、級(jí)間、軸向力平衡機構三種泄漏損失。容積效率的高低不僅與設計製(zhì)造有關,更(gèng)與後期管理有關。泵連續運行一定時間後,由於各部件之間摩擦,間隙增大,容積效率降低。
7.由於(yú)過(guò)濾缸堵塞、管線進氣(qì)等(děng)原因造成離心泵(bèng)抽空及(jí)空轉。
8.泵啟動(dòng)前(qián),員工不注重離心泵啟動前的準備工作,暖泵、盤泵、灌注泵等(děng)基本(běn)操作(zuò)規程執行不徹底(dǐ),經常造成泵的氣蝕現象,引起泵噪聲大、振動大、泵效低。
二、降低離心泵能耗,提高泵組效率應采取的措施1.更換(huàn)14台低效離心泵。更換時,選用了與實際運行工況(kuàng)參數相接近的離心泵,保證了更換後的泵始終(zhōng)在高效狀(zhuàng)態下運(yùn)行。我(wǒ)們做了離心泵更換前後效率對比實驗,實驗表(biǎo)明,更(gèng)換低效(xiào)、高耗離心泵後,可提高泵效10%左右。
2.變頻節(jiē)能技術的應用。對設計參數大於實際運行工況的離心泵,加裝(zhuāng)變頻調速裝置後,始(shǐ)終運行在高效區。
3.在主要離心泵上推(tuī)廣應用高效節能的永磁調速(sù)電機及雙功率電機(jī)等新型節能產品。
4.離心泵的選擇。選用新泵時,應選大廠家生產(chǎn)的泵,以(yǐ)保證離心泵高效率。
5.離心泵的維(wéi)護。(1)要經常對離心泵軸端密封進行檢查(chá)和調整,降低容積損失;(2)當離心(xīn)泵累計運行(háng)1萬h後,應(yīng)進行(háng)大修,恢複泵效(xiào);(3)在(zài)離心泵上推廣應用波紋管密封技術,徹底消除離心泵外漏,提高容積效率。
6.定期清理過濾缸,檢查管線連接(jiē),保證離心泵進(jìn)液管路(lù)暢通。
7.嚴格按照(zhào)離心泵操作規程(chéng),啟泵前一要進行盤泵,打開進口閥門,關閉(bì)出口閥門(mén),進行排(pái)氣放空,檢查泵的(de)進口壓力是否符合要求。防止供液壓力低(dī)和流量(liàng)不足而引起泵的氣蝕現象(xiàng)發生。
8.定期對離心泵進行泵效檢測,對泵(bèng)效低的泵組,要及時查找原因,采取相應措施加以解決。
當離心泵用來泵送液體中含大,中,小尺寸的物料的泥漿流(liú)時,將液體沿切向(xiàng)噴入筒形室,從而形成渦流(liú),並且將一部分該液體沿切向從該(gāi)室排除;將該泥漿軸向噴入該室,該渦流將大尺寸物料與其餘該泥漿和液體分離;將該其(qí)餘泥漿及液體沿軸(zhóu)向從該室排除,並將其噴入離心泵的進口;利用從該離心泵出來(lái)的物料作為形成(chéng)該渦流(liú)的噴射液體,從而降低離心泵葉輪的磨損並提(tí)高離心泵效率.
當離心泵用來泵送液體(tǐ)中含大尺寸至小尺寸物(wù)料的(de)泥漿流時,降低(dī)離心泵葉輪(lún)的磨損和提高離心泵效率的方法,其特(tè)征是,它包(bāo)括: a將(jiāng)液體切向噴入渦(wō)流室(shì)形成渦流,並且從該室沿切向排除一部分該液體; b將該泥漿軸向噴入(rù)該室,該渦流將大尺寸的該物(wù)料與其餘留下來的該泥漿和液體分開;c將該留下來的該泥漿和液體沿軸向從該室排除,並將其噴入一離心(xīn)泵(bèng)的(de)進口; d利用從該離心泵出(chū)來的物料作為形成該渦流的噴射液體; 因此,該大尺寸的物料(liào)移向該(gāi)渦流的外圓而被排出,結(jié)果,中、小、尺(chǐ)寸的物料和液體被噴入該離心泵,因(yīn)此,降低(dī)了該葉輪的(de)磨損,並允許該泵高速運轉,因而效率(lǜ)提高。